如何解決四柱液壓機的突然失載問題(1)盡量削減液壓機俄然失荷時液壓缸內貯存的能量?稍趬簷C作業臺與下模之間加必定厚度的墊板,使作業行程上移,在作業缸柱塞和滑梁之間加一活動墊板,選用串聯柱塞,削減失菏時作業缸上腔的液量,到達減振的意圖。 (2)阻止能量的開釋。從落料、沖孔變形抗力曲線可見,當作業行程約等于料厚的2/3時,剪切力到達最大值,當資料斷裂時,剪切力敏捷減小至零,使液壓機俄然失載,如在作業行程略超越料厚2/3時,在資料下部加一液壓墊,以添加動梁下降的阻力,使液壓機在資料斷裂時不致俄然失載,因此減小了沖擊振蕩。 (2)回程時的減小作業缸上腔容積,以削減所貯存的彈性能。另一方面也可推遲作業缸上腔的卸壓速度以削減沖擊振蕩。例如,在滑梁回程前,先使作業缸上腔經過節省孔排油,減慢卸壓速度。至油壓降低到必定值今后,再開大排油口,加速卸壓速度,以到達既不發生沖擊振蕩,又可恰當縮短整個卸壓時刻的意圖。經試驗證明當預卸壓至3 ---5MPa今后,再快速卸壓和回程,一般可不引起沖擊振蕩。 (3)發生液壓沖擊時的減振辦法:液壓沖擊多因為運動部件或油液的慣性引起,恰當減小運動部件中止前的運動速度,延伸閥門的敞開和封閉時刻,均可削減液壓沖擊。例如,添加阻尼操控先導閥的流量,即可減小換向閥的換向速度,從而減小了液壓沖擊。
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